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3d型材高速加工中心

出处:3d型材高速加工中心时间:2019-09-19 21:07

3d型材高速加工中心

这篇短文是一个小编来收集和整理,以便我们可以积累更多的3d型材高速加工中心的知识,这样,新手操作人员就不用担心机床的故障了。即使你的售后服务不及时,你也可能知道机器出了什么问题,并及时找出相应的对策。

一、3d型材高速加工中心不能回零点

原因:1。原点开关触点卡住,无法操作; 2.原点停止不能将原点开关按到开关动作位置; 3.原来的开关进水,导致开关接触生锈; 4,原点开关线断开或输入信号源故障; 5,PLC输入点烧坏。
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对策:1。清理卡住的部分,使运动部分平稳移动或更换行程开关;调整行程开关的安装位置,使零位开关的触点能被挡块顺利压到开关的动作位置;更换行程开关,做好防水措施;检查开关电路是否短路。是否有信号源(+24v直流电源);5.更换I/O板上的输入点,设置参数,并修改PLC程序。

二、3d型材高速加工中心机床的正负硬限报警在正常情况下不会出现

机床的操作可能在它回到零之前发生。因为系统没有固定的机械坐标系,而是在回到零之前随机定位,而软限制无效。因此,机床在运行前必须恢复到零。

原因:1、笔划开关触点按下、卡住(通过行程);2、行程开关损坏;3、行程开关电路断开、短路、无信号源;4、限位块不能按下开关触点到动作位置;5、PLC输入点烧毁。
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对策:1。手动或手轮摇离安全位置,或清洁开关触点; 2.更换行程开关; 3.检查跳闸开关电路是否短路,以及再次短路。检查信号源(+ 24V直流电源); 4.调整行程开关的安装位置,使其可以正常按压开关触点到动作位置; 5.更换I / O板上的输入点并进行参数设置并修改PLC程序。

三、3d型材高速加工中心松刀故障

原因:1、气压不足;2、松刀按钮接触不良或断路;3、松刀按钮PLC输入地址烧坏或无信号源(+24v);4、松刀继电器不动作;5、松刀电磁阀损坏;6、刀量不足;7、滑油刀筒损坏;

应对措施;1、检查压力达到6公斤加或减1公斤;2、更换开关或检查线路;3、更换i/o板上的plc输入入口或检查plc输入信号源;修改plc程序;4,检查plc输出信号有/无,plc输出无烧蚀,修改plc程序;5,电磁阀线圈烧蚀更换,电磁阀阀体泄漏,活塞不动,阀体更换;6、调整刀量使其光滑;7、在刀筒油杯中加入液压油;8、刀筒内部螺丝松脱,则必须重新加工,更换气缸体内的密封环,如果无法修复,则更换刀筒;

四、3d型材高速加工中心三轴运行时声音异常

理由:1。轴承有故障; 2.导螺杆和导轨不平衡; 3.磨损严重磨损,导轨严重划伤; 4.伺服电机增益不匹配;

对策:1,更换轴承,2,校正线棒母线,3,重接耐磨板,导轨划痕严重,不能再处理,4,调整伺服增益参数,使其与机械匹配;

五、3d型材高速加工中心润滑故障

原因:1、润滑泵油箱缺油;2、润滑泵抽油时间太短;3、润滑泵卸载机构卸载压力过快;4、油管漏油;5、油路单向阀不动;6、油泵电机损坏;7、润滑泵控制电路板损坏。

对策:1、在上限线位置加注润滑油;2,将加油时间调整到32分钟,持续16秒;3,如果可以调整压力释放速度,应更换;4,检查油管油回路接口并处理;5,更换单向阀;6更换润滑泵;7,更换控制板;8.在紧急情况下,在诊断I≤F时,M64S为×1A,E 60为×32,E60为×32,机床可在E60×32后临时工作。

六,3d型材高速加工中心程序无法传输

对策:

1。检查输电线路是否开通,虚焊,插头插好;计算机传输软件侧的参数应与机床侧一致;更换电脑测试变速器;接地稳定性;

七、刀库问题

原因:1.刀换过程中突然停止,无法继续换刀;2、桶刀库出不来;3、换刀过程中无法松刀;4、刀板不能转动;5、刀板突然颠倒了半刀的转动时差;6、换刀时,刀松动,刀出现紧误报警;7、换刀过程中刀被退回,主轴侧面的声音非常响亮;8,更换后主轴无法装载(散刀异常);

对策:1、气压是否足够(6 Kg);2检查刀库后向信号是否到位,刀库是否进出电磁阀线和PLC;3、刀量调整,缸体内是否有水;4刀头旋转时,刀盘电机的功率线断裂,接触器、继电器损坏等;5、刀盘电机制动机构松动,无法正常制动;6、检查气压,汽缸有完整的动作(是否有水),松开刀的位置开关是否按压到位,但不能按太多(根据信号输入的原则);7,调整刀的用量;8,修改刀具更换程序(宏程序O 9999);

八、机床不能上电

原因:1。电源主开关三相接触不良或开关损坏。 2.操作面板无法启动。

对策:1、更换电源总开关;2、检查:a、开关电源是否有电压输出(+24v);b、系统在线开关触点不好,断电开关回路断开;c、系统在线继电器触点不好,不能自锁;d、电路断开;e、驱动在线交流;接触器、系统继电器故障;f、断路器跳闸;g、系统是否正常就绪或z轴驱动器是否损坏,是否自动输出电源信号。

九、冷却水泵故障

1、检查泵是否损坏;2、功率相位序列不连接;3、交流接触器、继电器不燃烧;4、面板按钮开关无输入信号;

十、吹气故障

1、检查电磁阀的动作;2、检查吹气继电器的动作;3、面板按钮和PLC输出接口有信号。

十一,三菱主轴运行异常声音故障修复

故障现象:主轴在运行中有连续的咔哒声,且转速越快,系统无报警声越大。

故障过程:这种现象只是偶尔开始,当它再次关闭时就会发生故障。渐渐地,主轴运行半小时后,会出现不同的声音。声音就像金属摩擦。主轴的实际速度也会以±5转的速度变化。

故障分析:造成这一故障的主要原因是主轴机械故障、主轴电机PLG或编码器线路异常、主轴驱动器异常。

维护步骤:首先,首先拆下主轴皮带,让主轴电机单独运行,看是否异常。如果故障仍然存在,主轴机械部分正常,主轴故障消除。其次,当主轴电机转速为4000 rpm时,机床突然断电。在主轴电机速度降至零速的过程中,观察是否有异常声音。如果没有异常声音,主轴电机的机械部分正常,主轴电机的机械部分出现故障。第三,主轴用于开环测试。如果主轴运行过程中仍有异常噪音,主轴电机PLG和编码器线路正常,最可能的主轴驱动器异常。第四,更换主轴驱动后,工作正常。

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